截至4月3日,广州石化聚乙烯装置实现装置连续安全运行365天,远超同行业290天的平均水平,创该装置长周期运行新纪录。
石化聚乙烯装置不仅克服了产品牌号切换频繁、排放气回收系统故障等难关,而且石化聚乙烯装置各项技术经济指标也大幅提升。其中,单位能耗创装置历史最好水平,2012年1-2月份连续两个月在股份公司同类型装置考核排名中位列第一。
为贯彻公司提出的“以效益为中心、以市场为导向”的工作方针,聚乙烯装置确立了以生产专用料和高附加值产品为主的工作思路。
今年3月份,根据市场需求和计划安排,该装置需要完成DMDB-8916、DNDA-7144、DNDA-2020三种专用料的生产任务。针对产品牌号切换对生产带来的不利影响,确保装置长周期安全稳定运行,该装置按照各牌号控制参数和工艺操作特点,同时兼顾上游乙烯实际罐位,合理安排牌号生产顺序,做到既节约原料,又缩短了过渡时间。
在生产期间,该装置及时总结前两次DMDB-8916的生产经验,优化转产方案,特别是对关键技术催化剂切换时间与方式的优化,既实现了生产的平稳过渡,也为下一步实施牌号切换规范化操作积累了宝贵经验。他们通过调整装置造粒机组运行参数,增加切粒系统的检查频次,严格计算添加剂母料的配用量等措施,使产品的各项技术指标处一直控制在优、一等级。
自去年大修开车以来,装置通过工艺技术的优化,排放气回收系统的运行周期大大延长,但是装置切换牌号频繁,尤其是去年12月开始生产高附加值产品DMDB-8916后,由于细粉含量大,严重威胁排放气回收系统的稳定运行。3月中旬,该装置打破惯例,在反应系统不停车的前提下,完成了该系统的预防性检维修。“我们刚开始考虑的方案也是停车进行处理,但装置停车损失太大。后来我们通过认真的分析研究,制定周密方案,最终利用装置退出诱导冷凝的时机,主动对排放气回收系统进行预防性检维修,将损失减低到最小。”该装置工艺主管陈玉龙说。
“高端化、差异化是摆在我们面前的唯一出路。”装置员工深知新产品和专用料生产的极端重要性。在专用料切换期间,工作量比平常增加2倍以上,员工们通过“诸葛亮”碰头会,及时调整工艺操作参数,积极应对运行中出现的问题。在大家的共同努力下,从3月1日至17日,在半个多月的时间内该装置首次实现了4种牌号之间的平稳切换。在装置局部抢修时间里,该装置只用了4天时间就完成了过去7天才能完成的抢修任务,为装置长周期运行奠定了基础。